查找原因 “对症下药”
铸造是机械制造加工的第一道工序,铸件质量的好坏直接关系到产品合格率的高低。近年来,许昌烟机公司变截面类铸件的废品率居高不下,虽然采取了一些措施,但效果仍不尽如人意。为此,2006年,公司铸造技术质量QC小组将《降低ZJ19B型卷接机组变截面类铸件废品率》作为课题,并下决心一定要攻克。
小组成员经过调研发现,2005年公司的变截面类铸件的废品率高达17.2%。导致铸件出现高废品率的主要原因有两个:一是变形,二是缩松。通过现场分析论证,小组成员发现,模型的老化导致生产的毛坯变形,工艺设计不合理造成加工量大的变截面部位组织缩松。找到了症结所在,他们立即制订解决方案:通过制作新的模型,将12种鼓轮座类模型全部更换为铝制模型,并将铝制模型制作成定型模板保证铸件尺寸精度,来解决模型老化的问题;通过对工艺进行重新设计,来解决缩松的问题。
精细加工 成效显著
为有效解决模型老化问题,保证铸件的成品率和生产效率,QC小组在2006年3~6月选择了比较有代表性的变截面类鼓轮气阀进行试制。小组成员先根据图纸计算出铝制模型的木制模型尺寸,制作木制模型,然后制出铝制毛坯,按照尺寸进行加工,将加工后的铝制模型固定在定型单面模板上,设计出定型浇铸系统后配制芯盒,最后制作铸件毛坯,对铝制模型的尺寸进行校验,检验完毕后再进行铸件加工。从机械加工的反馈信息来看,12件铸件中除1件出现气孔经焊补后可以使用外,其余11件全部合格。于是,QC小组从2006年7月开始对12种变截面类鼓轮气阀进行模型更新,将更新后的模型全部制作成铝制模型,设置定型浇铸系统,使模型精度达到一级,确保铸件的尺寸精度。
木模技师黄银章介绍说:“制作木模的最大困难是把平面图转化成实物,然后根据实物标准下料、刨光成型,按照图纸在木板上画出各种符号,然后进行手工操作。说起来简单,真正做起来必须十分仔细,一点马虎不得,第一套模板从下料到成型用了20天的时间。”
“虽然制作模板对工艺要求比较高,过程也比较复杂,但是成效却很显著。以前的模具分为两部分,浇出的铸件容易变形或出现裂纹,因而废品率较高。现在有了模板,不但保证了铸件的精度,而且有效降低了废品率。”说起模板的好处,造型技师李应周喜上眉梢。
“鼓轮气阀有一个部位属于薄壁、长腔类型,浇铸成型后长腔内的型砂容易与铸件粘连,我们就在长腔砂芯内的相应位置加上几根芯条,有效解决了铸件的粘砂问题。”提起对设备进行的小改小革,平时不善言谈的造型技师李应周打开了话匣子,“鼓轮气阀的芯轴太长,长腔薄壁芯子易变形,我们在芯轴周围加上环形芯,防止长腔薄壁芯受热变形……”
在重新设计工艺方面,工艺设计员采用形似铸造的方法,将变截面类圆筒类铸件的机械加工量减小到最低,并根据铸件拔模斜度要求重新设计加工余量,改变造型方向,加快易出现缺陷部位的凝固速度,既保证了铸件的尺寸精度,又降低了机械加工余量,有效解决了铸造件浇铸后缩松的问题。
通过对铸件的改造,2006年许昌烟机公司的鼓轮气阀类铸件废品率下降到5.5%,圆筒类铸件的废品率下降到5.6%。当年,变截面类铸件综合废品率的下降为企业带来直接经济效益1万多元。
“成绩已经成为过去,下一步我们将对捕烟轮罩壳铝铸件出现的问题讲行研究,我们已经将《降低YJ19B变频调速异步电动机捕烟轮罩壳缺陷》作为下次活动的课题,我们会用实际行动来把好铸造技术质量关。”QC小组组长忽建军信心十足地说道。

